日常の出来事をてげてげ(適当?)に更新するかも・・・ちょっと弱気orz
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今朝飛ばしたくなって昨晩突貫工事で仕上げました。
メカ積みから動翼製作まで一気にやっちゃいました。
エルロン、ラダー、エレベータ仕様となります。
引き込み脚もロビンさんから専用コントローラうを仕入れました。
ただしモーターはノーマルです。^^このあたり微妙ですが先週ノーマル状態で飛ばした感じではわりとパワーがあったようだし重量増加に気をつければそこそこ飛ぶんじゃないかなともくろみました。
ノーマル状態で328g(バッテリー込み)ありました。
改良後はリポ2セル700mAh込みで294g。電流は3.6Aくらいしか流れていないのでこれでOK。
改良はモンゴルさんのページを参考にさせていただきました。感謝いたします。
上半角修正してから思ったんですが・・・とりあえずラダー機のままで行って遊んでもよかったかなぁ・・と
2度楽しいから(笑
バッテリーはKanekoさんからこのたび購入させていただいたEOS5iにて早速充電して飛行してまいりました。
飛行結果は大成功です。スピードは求められませんがスケール的にはよい状態の飛行感覚です。エルロンも小さくて心配でしたが良く効きました。
ただ、引き込み脚の操作をエルロンスティックで行うわけですが(4ch受信機だとそうなる)飛行中に突然脚が出てきてしまい。???と考えているうちに操作ミスで失速させてしまいこれまた運の悪いことに脚がでたままの状態でドスンっと着地(堕ちた?)で、また脚を折っちゃいました^^;
今後はディティールアップを目指してプラカラーで仕上げていきます。そうそう儀装もつけなきゃね。
末はブラシレスでってことになりそうね。
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